電鍍行業(yè)廢水處理工藝
文章出處:污水處理知識(shí) 責(zé)任編輯:漓源環(huán)保 閱讀量:- 發(fā)表時(shí)間:2021-01-30
標(biāo)簽:電鍍行業(yè)廢水處理
常見的電鍍廢水處理工藝通常是采用傳統(tǒng)化學(xué)處理法對(duì)不同種類的廢水進(jìn)行分類處理,從而達(dá)到回收重金屬且使廢水達(dá)標(biāo)排放的目的。然而,隨著《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB21900—2008)的發(fā)布,N、P、COD等污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,僅僅采用傳統(tǒng)化學(xué)處理并不能很好地達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。MBR是一種新興的污水處理工藝,具有處理效果好,占地面積省,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)。將MBR用于工業(yè)污水的處理國(guó)內(nèi)外近年來研究較多,并已經(jīng)有了實(shí)際應(yīng)用,實(shí)踐證明采用化學(xué)處理結(jié)合MBR的新工藝處理工業(yè)污水效果很好。某電鍍工業(yè)園每天產(chǎn)生大量電鍍廢水,因其電鍍產(chǎn)品種類較多,所產(chǎn)生的廢水水質(zhì)也較復(fù)雜。設(shè)計(jì)采用化學(xué)處理結(jié)合A2/O-MBR的新工藝對(duì)園區(qū)的絡(luò)合廢水及前處理廢水進(jìn)行處理,將傳統(tǒng)化學(xué)處理作為生化段的預(yù)處理工藝,后接A2/O-MBR工藝以強(qiáng)化去除COD及脫氮除磷的效果。工程建成調(diào)試完成后經(jīng)過幾個(gè)月的連續(xù)監(jiān)測(cè)表明,經(jīng)過本工藝處理后的出水水質(zhì)優(yōu)良,且本工藝具備較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷能力。
電鍍廢水中所含重金屬等有毒物質(zhì)對(duì)活性污泥毒害很大,因此需要在生化系統(tǒng)之前采用傳統(tǒng)化學(xué)沉淀法對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)處理,使其對(duì)活性污泥的毒害降到低。
MBR反應(yīng)器具有處理效果好,占地面積小,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)等優(yōu)良特性,綜合考慮,決定采用化學(xué)處理結(jié)合A2/O-MBR的工藝。化學(xué)處理作為A2/O-MBR工藝的預(yù)處理,主要目的是去除絕大部分重金屬,降低對(duì)活性污泥的毒害。由于絡(luò)合廢水含有較高的氨氮,為了減輕A2/O-MBR工藝的脫氮負(fù)荷,采用吹脫的方式對(duì)廢水進(jìn)行處理。厭氧池的作用主要是水解酸化以提高廢水的可生化性。經(jīng)過預(yù)處理的廢水經(jīng)pH回調(diào)后送入生化處理系統(tǒng)。
預(yù)處理過程如下:絡(luò)合廢水首先采用雙氧水破絡(luò),然后進(jìn)行加堿混凝沉淀處理,沉淀后出水進(jìn)行氨氮吹脫處理。前處理水由于含有油類物質(zhì),先做混凝氣浮,再進(jìn)行加堿混凝沉淀。經(jīng)預(yù)處理后的混合廢水先進(jìn)入pH回調(diào)池,加酸將廢水的pH調(diào)節(jié)為9~9.5。經(jīng)pH回調(diào)后的廢水進(jìn)入?yún)捬醭?,厭氧池設(shè)計(jì)較大,總的停留時(shí)間較長(zhǎng),在起到水解酸化作用的同時(shí)也起到了生化調(diào)節(jié)池的作用。厭氧池后接兩級(jí)沉淀池,沉淀厭氧活性污泥回流,上清液進(jìn)入缺氧池。缺氧池DO較低,主要完成反硝化的作用。缺氧池出水進(jìn)入好氧池,好氧池末端連接MBR池。此工段主要完成硝化反應(yīng),MBR池可以截留幾乎所有活性污泥,使出水水質(zhì)澄清,且使得硝化細(xì)菌得以大量增殖,加強(qiáng)了硝化的效果。MBR池出水進(jìn)入清水池后排放。MBR池硝化液回流入缺氧池,并另設(shè)回流管使部分污泥回流入?yún)捬醭亍?/span>
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